项目基本概况: 1、建设单位简介 江西中欣埃克盛新材料有限公司(以下简称“中欣埃克盛”)的前身是江西埃克盛化工材料有限公司。江西埃克盛化工材料有限公司成立于2018年7月,注册资金5000万元人民币,位于江西贵溪硫磷化工基地,占地400余亩。2018年7月,通过贵溪市法院的司法拍卖取得原江西百炼氟材料有限公司的相关资产,原江西百炼氟材料有限公司的相关行政许可,也一并转移至本公司。2022年7月18日浙江中欣氟材股份有限公司(证券代码:002915、证券简称:中欣氟材)控股江西埃克盛化工材料有限公司并更名为江西中欣埃克盛新材料有限公司,其注册资本为叁亿壹仟肆佰贰拾玖万元整,统一社会信用代码为91360681MA3810LX97,经营范围为许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 江西中欣埃克盛新材料有限公司现有在役装置10000t/a五氟丙烷(R245)生产线及相应的公用、辅助设施。该装置已于2021年10月通过安全设施竣工验收,并于2021年10月办理了安全生产许可证,许可范围为五氟丙烷(10000t/a)、26%盐酸(副产品,51100.1t/a)、40%氢氟酸(副产品,2108.55t/a)。2022年8月8日进行了主要负责人变更,现为戴国桥,企业安全生产许可范围未变。 企业原有10000t/a四氟乙烷(R134a)装置由于工艺技术及市场销售上的原因未能达到工业产品生产要求,目前已经停产。该装置目前正在进行技术改造,用于建设年产5千吨ZE、一万吨ZD改建项目,该项目现正在规划设计阶段。 江西中欣埃克盛新材料有限公司位于江西贵溪市硫磷化工基地,主要生产装置为1万t/a五氟丙烷生产装置及配套设施,建构筑物主要包括1)生产装置:R245装置(102,甲类);2)仓储设施:罐区2(202,甲类)、液氯库(203,乙类)、罐区4(204,丁类)、罐区5(205,乙类)、罐区7(207,丁类)、成品罐区(208,丁类)、乙类仓库1(501,乙类)、乙类仓库2(504,乙类)、甲类仓库(503,甲类)、固废仓库(502,丙类);3)公用工程设施:401食堂、402门卫(生产区门禁)、403综合楼(中控室)、404A生产区门禁、212动力装置、214机修间、机柜间及五金仓库、111A装置辅助房(工具间);4)其他设施:301消防水站、301B泡沫站1、301C泡沫站2、301A消防水池、302事故应急池、302A、302B罐区应急池、303A污水处理设施等。 江西中欣埃克盛新材料有限公司江西中欣埃克盛新材料有限公司实行公司、车间、班组三级管理。生产工人员按四班三运转制,行政管理人员为一班制(常白班)。公司下设办公室、安环部、生产部、采购部、财务部等。江西中欣埃克盛新材料有限公司现有员工120余人,其中技术管理人员20人,各类特种作业人员均经过相关有资质部门组织特种作业培训并经考试合格取得资格证书。 江西中欣埃克盛新材料有限公司成立了以法人代表、总经理为组长的安全生产管理委员会,安环部负责公司的日常安全管理工作。安环部为安全管理的具体管理机构。安环部共有专职安全生产管理人员3人,各装置班组配备了兼职安全员。专职、兼职安全生产管理人员共9人已通过江西省安全生产监督管理部门培训考核,专职安全员具有相关安全工作经验,均为大中专以上学历且具有相关安全工作经验3年以上,公司主要负责人及安全管理人员已取得危险化学品管理人员资格证,其他安全管理人员参加危险化学品安全管理培训。 江西中欣埃克盛新材料有限公司制定了安全生产责任制,安全管理制度、作业规程及应急预案,应急预案于2021年5月25日在鹰潭市行政审批局进行了备案登记,登记号为360602-2021-XS007。企业定期并对预案进行了演练,演练次数不少于2次/年。 根据企业在役装置验收评价报告,江西中欣埃克盛新材料有限公司在役装置涉及危险化学品生产装置单元102 R245生产装置构成危险化学品三级重大危险源;储存单元中的液氯库构成危险化学品四级重大危险源,202罐区2构成危险化学品四级重大危险源,204罐区4构成危险化学品一级重大危险源,207罐区7构成危险化学品四级重大危险源;涉及重点管危险化学品有氟化氢/氢氟酸、液氯/氯气、氯乙烯属重点监管的危险化学品;该企业现有生产过程涉及重点监管的危险化工工艺有氟化工艺。 2、建设项目工程基本概况 建设工程名称:R245装置及其配套设施全流程自动化控制改造工程 建设单位:江西中欣埃克盛新材料有限公司 改造内容:本次提升改造工程内容是根据《诊断报告》、《HAZOP分析报告》、《LOPA分析报告》、《反应安全风险评估报告》所提隐患清单、整改建议,SIL定级结果,以及《江西省化工企业自动化提升实施方案》(赣应急字[2021]190号)等相关规范、规定、标准及文件的要求,结合企业实际生产情况制定。详细改造内容如下。 自动化控制改造内容一览表 序号 | 190号文规定改造内容 | 建设单位现有情况 | 是否属于改造内容 | 1 | 危险化工工艺目录要求 | 现场已按危险化工工艺目录的要求设置了对应安全措施。 | 否 | 2 | HAZOP分析报告建议 | 企业已开展HAZOP分析,其建议及对策措施详见表2.2-3。 | 是 | 3 | 反应安全风险评估建议 | 企业已按要求进行反应安全风险评估,其建议及对策措施详见表2.2-3。 | 是 | 4 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制 | 氯乙烯储罐未安装就地液位计; AHF、有水酸、四氯化碳储罐液位联锁测量仪表和基本控制回路共用液位计,未分开设置。 | 是 | 5 | 反应工序自动控制 | R240反应釜SIS功能的温度高高限联锁关闭蒸汽调节阀,联锁开循环水进出口切断阀,未联锁关闭蒸汽冷凝水切断阀。 | 是 | 6 | 精馏精制自动控制 | R240收集槽、R240成品槽、R245粗品槽未实现远程切换; 图纸中有多处回流调节阀和冷媒阀门选用了故障FC阀门。 | 是 | 7 | 可燃和有毒气体检测报警系统 | 氟化氢罐区、液氯库房缺少区域警报器。 | 是 | 8 | 其他工艺过程 | 液氯仓库的应急尾气系统未设置备用风机和备用泵,无水氟化氢应急尾气系统未设置备用泵。 | 是 |
该改造工程全流程诊断发现的问题和自动化改造方案 序号 | 存在的问题 | 整改措施 | 设计方案 | 一 | 原料、产品储罐以及装置储罐自动控制 | 1 | 氯乙烯储罐未安装就地液位计 | 按照要求设置就地磁翻板带远传液位计 | 氯乙烯原料罐V0401设置就地磁翻板带远传液位计LIA-V0401-3(氯乙烯原料罐V0402、V0403相同设置); 根据应急部督查要求氯乙烯原料罐按单罐设进出物料管道SIS联锁切断阀。 | 2 | AHF、有水酸、四氯化碳储罐液位联锁测量仪表和基本控制回路共用液位计,未分开设置 | 建议AHF、有水酸储罐增加外贴式集中液位计、四氯化碳磁翻板增加带远传功能 | 1、无水氟化氢储罐V0111A增加外贴式液位计LIA-V111A3(无水氟化氢储罐V0111B~V0111E,V0121A~V0121E 相同设置); 2、氢氟酸储罐V0311A增加外贴式液位计LIA-V311A3(氢氟酸储罐V0311B相同设置); 3、四氯化碳储罐V0221A原有就地磁翻板液位计LG-V221A2增加远传功能LIA-V221A2(四氯化碳储罐V0221B~J相同设置); 4、无水氟化氢储罐、氢氟酸储罐根据应急部督查要求氯乙烯原料罐按单罐设进出物料管道SIS联锁切断阀。 | 二 | 反应工序自动控制 |
| 1 | R240反应釜SIS功能的温度高高限联锁关闭蒸汽调节阀,联锁开循环水进出口切断阀,未联锁关闭蒸汽冷凝水切断阀 | 建议SIS功能的温度高高限联锁关闭冷凝水切断阀 | 1、调聚反应釜R0201B温度联锁修改如下:TICA-R0201B-2高高限联锁关闭TV-R0201B-1-1,XV-R0201B-2,XV-R0201B-3,联锁打开TV-R0201B-1-2,TV-R0201A-1-3(调聚反应釜R0201C温度联锁相同设置) | 三 | 精馏精制自动控制 | 1 | R240收集槽、R240成品槽、R245粗品槽未实现远程切换 | 建议相关储罐进出口管道增加切断阀,实现远程自动切换 | 1、重蒸240收集槽V0208A液位LISA-V 0208A高高联锁关闭入口切断阀LV -V 0208A-1,重蒸240收集槽V0208A液位LISA-V 0208A低低联锁关闭出口切断阀LV -V 0208A-2。(重蒸240收集槽V0208B相同设置) 2、240成品槽V0209A液位LISA-V0209A高高联锁关闭入口切断阀LV -V0209A-1,240成品槽V0209A液位LISA-V0209A低低联锁关闭出口切断阀LV -V0209A-2(成品槽V0209B相同设置) 3、245粗品槽V0245A液位LISA-V0245A高高联锁关闭入口切断阀LV -V0245A-1,245粗品槽V0245A液位LISA-V0245A低低联锁关闭出口切断阀LV -V0245A-2(245粗品槽V0245B相同设置) | 2 | 图纸中有多处回流调节阀和冷媒阀门选用了故障FC阀门 | 现场核实阀门故障开关位置,建议选用FO故障开阀门,并更新图纸 | 经现场核实为图纸有误,已更新图纸,如TV-R0205A-2-3,TV-R0205A-2-4, | 四 | 可燃和有毒气体检测报警系统 | 1 | 氟化氢罐区、液氯库房缺少区域警报器 | 按要求增加区域警报器 | 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)对各装置重新核实,在氟化氢罐区、液氯库房增设区域警报器。 | 五 | 其他工艺过程 | 1 | 液氯仓库的应急尾气系统未设置备用风机和备用泵, 无水氟化氢尾气吸收未设置备用循环泵 | 按要求设置备用风机和备用泵,并实现低压力自启动备用泵 | 1、R245装置中应急尾气吸收系统新增应急循环泵P0250C,并设置P0250A出口低压力时,P0250C自启动; 2、液氯仓库应急尾气吸收系统新增应急风机C0255B、C0256B,应急循环泵P0255B、P0256B;并设置C0255A出口低压力时,C0255B自启动;C0256A出口低压力时,C0256B自启动;P0255A出口低压力时,P0255B自启动;P0256A出口低压力时,P0256B自启动; 3、204罐区4 无水氟化氢尾气吸收系统新增新版泵P0132B,并设置P0132A出口压力低低时,P0132B自启动。 |
HAZOP报告和反应安全风险评估报告建议措施整改及设计方案 序号 | 建议 | 整改措施及设计方案 | 1、 | 建议CTC计量槽V0202低低液位联锁关闭出料切断阀 | CTC计量槽V0202A液位LICA-V0202A低低联锁关闭出料阀XV-V0202A(CTC计量槽V0202BC相同设置) | 2、 | 建议助剂计量槽V0203低低液位联锁关闭出料切断阀 | 助剂计量槽V0203A液位LICA-V0203A低低联锁关闭出料阀XV-V0203A(助剂计量槽V0203BC相同设置) | 3、 | 建议调聚反应釜R0201BC温度高高限,联锁关闭夹套冷凝水切断阀 | 调聚反应釜BC温度高高限联锁关蒸汽调节阀,蒸汽冷凝水切断阀,联锁开循环水进出口切断阀,联锁关预混进料切断阀,联锁关预混输送泵压缩空气气源切断阀,联锁停氯乙烯进料切断阀,联锁停氯乙烯进料泵 | 4、 | 闪蒸CTC收集槽V0206设置低低液位联锁停闪蒸CTC输送泵P0206 | 闪蒸CTC收集槽V0206液位LISA-V0206低低联锁停闪蒸CTC输送泵P0206 | 5、 | 脱溶CTC收集槽V0207设置低低液位联锁停脱溶CTC输送泵P0207 | 脱溶CTC收集槽V0207液位LISA-V0207低低联锁停脱溶CTC输送泵P0207 | 6、 | 重蒸240收集槽V0208设置入口切断阀,液位高高联锁关闭入口切断阀 | 重蒸240收集槽V0208A液位LISAV0208A 高高联锁关闭入口切断阀LV-V0208A-1;V0208B相同设置 | 7、 | 重蒸240收集槽V0208出口管道增加切断阀,设置低低液位联锁关出口切断阀 | 重蒸240收集槽V0208A液位LISAV0208A 低低联锁关闭出口切断阀LV-V0208A-2;V0208B相同设置 | 8、 | 240成品槽V0209设置入口切断阀,液位高高联锁关闭入口切断阀 | 240成品槽V0209液位LISAV0209A 高高联锁关闭入口切断阀LV-V0209A-1;V0209B相同设置 | 9、 | 240成品槽V0209出口设置切断阀,液位低低联锁关闭出口切断阀 | 240成品槽V0209液位LISAV0209A 低低联锁关闭出口切断阀LV-V0209A-2;V0209B相同设置 | 10、 | 新增240进料切断阀,氯气进料进料切断阀,氟化氢进料切断阀,氟化过热器放空切断阀,蒸汽冷凝水切断阀。并和SIS压力高高限联锁,SIS压力高高联锁打开循环水进出管道切断阀。 | 氟化反应釜R0205A压力PICA-R0205A-1高高限时,联锁切断HF进料切断阀TV-E0223B-2,TV-E0223A-6,240进料切断阀TV-E0223C-2,联锁打开泄气切断阀PV-T0205A-1,TV-E0223B-3,联锁切断氯气出口切断阀TV-E0223A-5,氟化汽化器入口切断阀TV-E0223A-3,联锁切断蒸汽切断阀TV-R0205A-1-1,蒸汽冷凝水切断阀TV-R0205A-1-2,联锁打开冷却水进出口切断阀TV-R0205A-2-3,TV-R0205A-2-4;停240计量泵P0209AB,停AHF计量泵P0221A~D,停轻重组分输送泵P0249,氟化反应釜R0205B相同设置 | 11、 | 新增蒸汽冷凝水切断阀,并和SIS温度高高限联锁,SIS温度高高联锁打开循环水进出管道切断阀;联锁关闭240、HF进口切断阀 | 氟化反应釜 R0205A 温度TICA-R0205A-1高高限时,联锁切断蒸汽切断阀TV-R0205A-1-1,蒸汽冷凝水切断阀TV-R0205A-1-2,联锁打开冷却水进出口切断阀TV-R0205A-2-3,TV-R0205A-2-4;联锁切断HF进料切断阀TV-E0223B-2,TV-E0223A-6,240进料切断阀TV-E0223C-2, 氟化反应釜R0205B相同设置 | 12、 | 建议反应循环塔T0204压差高高联锁关循环塔再沸器E0204B蒸汽管线切断阀 | 反应循环塔T0204压差PDISA-T0204高高联锁关闭蒸汽切断阀TV-E0204B-2 | 13、 | 建议反应循环塔T0204压力高高联锁关循环塔再沸器E0204B蒸汽管线切断阀 | 反应循环塔T0204压力PISA-T0204-1高高联锁关闭蒸汽切断阀TV-E0204B-2 | 14、 | 建议一级氯化氢分离塔T0206压差高高联锁关氯化氢分离塔再沸器E0206B热水管线切断阀 | 一级氯化氢分离塔T0206压差PDISA-T0206高高联锁关闭蒸汽切断阀TV-E0206B-2 | 15、 | 建议一级氯化氢分离塔T0206压力高高联锁关氯化氢分离塔再沸器E0206B热水管线切断阀 | 一级氯化氢分离塔T0206压力PISA-T0206高高联锁关闭蒸汽切断阀TV-E0206B-2 | 16、 | 建议设置低液位联锁停低沸输送泵P0225 | 低沸收集槽V0225液位LISA-V0225低低联锁停低沸输送泵P0225 | 17、 | 245粗品槽V0245设置入口切断阀,液位高高联锁关闭入口切断阀 | 245粗品槽V0245A液位LISA-V0245A 高高联锁关闭入口切断阀LV-V0245A-1;V0245B相同设置 | 18、 | 245粗品槽V0245出口设置切断阀,液位低低联锁关闭出口切断阀 | 245粗品槽V0245A液位LISA-V0245A 低低联锁关闭出口切断阀LV-V0245A-2;V0245B相同设置 | 19、 | 建议新增磁翻板液位计带远传,和现有液位计做对比 | 氯乙烯储罐V0401新增磁翻板带远传功能液位计 LIA-V0401-3;V0402、V0403相同设置 | 20、 | 建议无水氟化氢储罐V0111新增一支集中液位计,和现有集中液位计做对比 | 无水氟化氢储罐V0111新增外贴式液位计LIA-V111A3; 其余无水氟化氢储罐相同设置 |
项目设计、施工情况: 1)诊断情况 该工程由北京慎恒工程设计有限公司编制了《江西中欣埃克盛新材料有限公司R245装置及其配套设施全流程自动化控制诊断报告》。 3)安全设施设计 该工程由北京慎恒工程设计有限公司编制了《江西中欣埃克盛新材料有限公司R245装置及其配套设施全流程自动化控制改造设计方案》,该设计方案已经通过专家组审查。 北京慎恒工程设计有限公司具有化工石化医药行业(化工工程)专业甲级,证书编号:A111020495。 4)施工情况 该工程自动化控制设备由杭州和利时自动化系统工程有限公司供应,该公司具有电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级,证书编号:D233323835、D333039237。 该工程由苏华建设集团有限公司负责设备设施安装,该公司具有机电工程施工总承包壹级;石油化工工程施工总承包壹级等,证书编号D341201320,压力管道许可TS3810392-2022,建筑施工企业安全生产许可证(证书编号: (苏)JZ安许证字[2005]040082)。满足施工单位资质要求。 施工单位参与安装施工人员具备相应的资格,均持证上岗,详见附件。 5)调试情况 该工程建设完成后由自动控制系统安装单位、设备供应单位及建设方一起进行了系统的测试、试运行,并出具了调试合格报告,详见附件。 6)三查四定 工程竣工后,该公司组织设计、施工等单位的工程技术人员开展“三查四定”(三查:查设计漏项、查工程质量、查工程隐患;四定:整改工作定任务、定人员、定时间、定措施),确保施工质量符合有关标准和设计要求。 7)人员教育培训 企业在其R245装置及其配套设施全流程自动化控制改造工程完成设备安装、调试后及时对涉及相应岗位操作人员进行了针对性的岗位培训教育,使岗位员工充分熟悉提升改造后的工艺操作条件,更好的适应全流程自动化工艺操作,详见附件。 8)管理制度、操作规程及应急预案修编 企业根据提升改造后的工艺技术特征,组织工艺、设备、仪表等部门人员对仪表管理方面的制度进行了修订,并发布。以此同时对相应岗位的技术及安全操作规程也进行了修订和完善,使其更贴近实际的工艺生产。 此外企业还根据提升后的工艺条件及特点,结合应急处置的需求,对应急预案中涉及危险化学品泄漏的现场处置方案进行修订。 评价结论及建议: 一、存在的事故隐患及整改紧迫程度: 序号 | 存在的安全隐患 | 对策措施与整改建议 | 整改紧迫程度 | 1 | 重大危险源氢氟酸罐区未见出料管道紧急切断阀。 | 出料管道增设自动紧急切断阀。 | 高 | 2 | 液氯仓库防入侵系统持续报警响铃未进行处置。 | 报警及时处置消除隐患。 | 中 | 3 | 无水氟化氢、氯乙烯等罐区设置倒料用的应急罐现场存在卸车进料管道。 | 拆除进料管道,实现倒料功能。 | 中 | 4 | 核实应急罐倒料的自动化控制系统功能是否完整。 | 与设计单位核实并完善自动倒料系统。 | 中 | 5 | 车间接收槽、计量槽等进出管道自动切断阀前后设置手动阀门,且阀门随时可进行手动操作。 | 拆除手阀或上锁禁止正常生产时手动操作。 | 中 | 6 | 车间一楼热水罐泄压排放为罐顶开口随时就地直排 | 设置安全排放系统。 | 低 | 7 | 车间、罐区等设置的DCS、SIS系统切断阀未设明显区分的标识牌,且标牌无阀门位号、编号。 | 悬挂位号、编号显著区别标牌。 | 低 | 8 | 中控室储罐两处不同原理的液位计存在较大的差距,超过误差允许范围 | 及时调校,使两系统数据显示尽量一致或接近。 | 低 | 9 | 全流程自动化提升方案未明确SIS系统设计等级 | 补充SIS系统设计等级内容。 | 低 |
二、评价结论: 1、全流程自动化控制诊断评估隐患清单落实情况 江西中欣埃克盛新材料有限公司委托北京慎恒工程设计有限公司编制了《江西中欣埃克盛新材料有限公司R245装置及其配套设施全流程自动化控制诊断报告》,并提出了隐患清单。针对该诊断评估报告及隐患清单,北京慎恒工程设计有限公司进行了全流程自动化控制改造的设计并编制了《江西中欣埃克盛新材料有限公司R245装置及其配套设施全流程自动化控制改造设计方案》,该改造方案已落实诊断评估报告中的隐患改造建议,该公司已根据设计方案进行施工。 2、全流程自动化控制改造设计方案落实情况 江西中欣埃克盛新材料有限公司由北京慎恒工程设计有限公司依据《江西省化工企业自动化提升实施方案(试行)》(赣应急字[2021]190号)中规定的自动化控制改造内容编制了《江西中欣埃克盛新材料有限公司R245装置及其配套设施全流程自动化控制改造设计方案》及相关图纸,企业委托具有资质的仪表安装单位进行自动控制技术改造施工安装,并对自动控制系统进行调试,出具了竣工图及调试合格报告,改造后自动控制系统满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求。 江西中欣埃克盛新材料有限公司全流程自动化改造工程完成后,委托北京慎恒工程设计有限公司于2023年3月编制了《江西中欣埃克盛新材料有限公司R245装置及其配套设施SIL等级验证计算报告》,根据验证计算的结果,29条SIF回路均能达到定级要求的SIL等级,企业在役装置SIS系统在SIL定级报告中所列的SIF全部满足给出的SIL等级要求。 3、评价结论 综上所述:江西中欣埃克盛新材料有限公司R245装置及其配套设施全流程自动化控制改造工程设计方案中提出的控制措施均已得到落实,企业控制系统设置情况与设计方案一致,且符合相应规范要求,施工单位由有国家相应资质的自控系统施工单位进行施工,选择安全可靠、经过认证的安全仪表产品,并对自动控制系统进行调试,出具了竣工图及调试合格报告,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求,具备全流程自动化控制改造工程竣工验收条件。 4、对策措施及建议 (1)该公司的安全条件和安全生产条件符合国家相关法律法规的要求,但是随着企业的发展和科技的进步,各种新的安全生产问题会不断出现,因此公司的各项规章制度、安全设施设备等还需根据具体情况不断的完善; (2)企业应紧跟科技发展步伐,借鉴国内外同类企业采用的安全设施,寻求更安全、更经济、更合理的安全手段,对现有的安全设施定期检验,根据生产情况做出更新与改进。对老化、过期、淘汰的安全设施要及时更换; (3)生产过程中安全附件和联锁不得随意拆弃和解除,声、光报警等信号不能随意切断。在现场检查时,不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施,在危险部位检查,必须有人监护; (4)加强对重大危险源的监管,不断完善相关制度、预案等。根据要求完善安全投入保障制度、重大危险源安全检测、监控管理制度等。定期对危险化学品重大危险源进行检测、检查、评价和监控,并建立重大危险源检测、检查档案; (5)为了能把新技术和新方法运用到应急救援中去,并与不断变化的具体情况保持一致,事故应急救援预案应及时更新改进。根据实践和演练结果进行补充和改进,使预案更加合理、更加完善、更具有操作性; (6)企业应对应急救援器材进行经常性的维护保养,保证其处于完好状态。参加生产的各类人员应掌握应急处理和紧急救护的方法; (7)可燃气体检测报警器应设专人管理。管理人员应接受过专门培训,负责日常检查和维护。应对可燃气体检测报警器进行定期检查,做好检查记录,必要时进行维护。每周应对报警器自检试验一次,检查指示系统运行状况。每两周进行一次外观检查,涉及连接部位、可动部件、显示部分和控制旋钮;故障灯;检测器防爆密封件和紧固件;检测器部件是否堵塞;检测器防护罩。已投入使用的可燃气体检测报警器的检定周期不应超过1年; (8)企业应做好安全规程的修订完善和各级人员(尤其是自动化控制系统管理、操作及维护维修人员)的安全教育工作。做好特种操作人员持证上岗管理工作。对接触毒物的岗位人员进行相应的安全知识的培训教育,开展经常性的安全教育和培训工作,不断提高全员安全意识和安全操作技能。 (9)每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认,至少每3年要对操作规程进行审核修订;当工艺技术、设备发生重大变更时,要及时审核修订操作规程; (10)企业后续建设项目、建设工程均应严格按照《江西省化工企业自动化提升实施方案》(赣应急字[2021]190号)的要求,完善自动化系统建设,提高企业的本质安全。 |